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綜采面自動化控制系統(tǒng)研究
摘要:針對綜采面自動化控制系統(tǒng)的應(yīng)用開展探究。在分析國內(nèi)綜采設(shè)備現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上,分析了綜采面自動化控制系統(tǒng)設(shè)計,并對其應(yīng)用效果做出探究,希望能為其他礦井相似工程的開展提供參考。
關(guān)鍵詞:礦井;綜采面;自動化控制系統(tǒng)
綜采工作面是煤礦井下生產(chǎn)的主要場所,其所處地質(zhì)環(huán)境復(fù)雜多變、相對惡劣,生產(chǎn)作業(yè)設(shè)備類型多樣,因此若想實現(xiàn)綜采作業(yè)的高效、智能化開展必須構(gòu)建配套的集成控制系統(tǒng),實現(xiàn)對各類綜采設(shè)備的集中控制。本文結(jié)合工程實際對綜采面自動化控制系統(tǒng)開展探究,為推動礦井生產(chǎn)的現(xiàn)代化發(fā)展提供幫助。
1國內(nèi)綜采設(shè)備現(xiàn)狀
現(xiàn)階段,中國綜采設(shè)備的發(fā)展已從機(jī)械化和電氣化階段發(fā)展進(jìn)入自動化階段,其中綜采液壓支架電液控制、三機(jī)啟?刂坪筒擅簷C(jī)跟機(jī)控制均已初步實現(xiàn)智能自動化,通過覆蓋全礦井工業(yè)以太網(wǎng)的構(gòu)建,各種類型的視頻監(jiān)控裝置不斷覆蓋綜采面,為井下作業(yè)的全面自動化開展提供了必要基礎(chǔ)。但多數(shù)礦井綜采面設(shè)備只是部分實現(xiàn)了集中控制,多數(shù)設(shè)備仍為單機(jī)控制。因此,需要針對性地進(jìn)一步完善自動化控制方案,構(gòu)建完整的自動化控制系統(tǒng)軟件,并配套相應(yīng)的視頻技術(shù),確保綜采面自動化控制的遠(yuǎn)程可視化[1]。
2綜采面自動化控制系統(tǒng)設(shè)計分析
2.1總體方案
圖1為綜采面自動化控制系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)示意圖。該系統(tǒng)基于覆蓋全礦井的工業(yè)以太網(wǎng)、無線局域網(wǎng)、無線自組網(wǎng)技術(shù),構(gòu)建井下信息交互快速通道,確保井下設(shè)備有線及無線方式的快速接入。與此同時,運用Ethernet/IP通訊協(xié)議,將采煤機(jī)、運輸機(jī)、破碎機(jī)、泵站等各類井下綜采設(shè)備聯(lián)入網(wǎng)絡(luò),通過順槽監(jiān)控中心進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)度。而在順槽監(jiān)控中心內(nèi)布設(shè)高效隔爆工況機(jī)與本安顯示裝置,并通過所設(shè)計上位機(jī)控制軟件對綜采面各個設(shè)備運行狀態(tài)參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測分析和智能控制[2]。
2.2支架與采煤機(jī)遠(yuǎn)程控制分析
伴隨電液控制系統(tǒng)在煤礦井下的不斷普及應(yīng)用和升級,已基本達(dá)成與采煤機(jī)的跟機(jī)自動化作業(yè)。所以,支架的遠(yuǎn)程控制應(yīng)以液壓支架跟隨采煤機(jī)智能動作為主,以人工遠(yuǎn)程操控為輔。針對這一目標(biāo),需借助順槽監(jiān)控中心內(nèi)配設(shè)的工況機(jī)對液壓支架使用數(shù)據(jù)進(jìn)行采集分析,進(jìn)而判定其動作到位情況,并根據(jù)需要通過遠(yuǎn)程操作平臺發(fā)送相關(guān)動作指令,對設(shè)備運行進(jìn)行調(diào)控。順槽監(jiān)控中心中還配設(shè)有采煤機(jī)工況機(jī),通過采煤機(jī)實時狀態(tài)監(jiān)測和視頻監(jiān)控系統(tǒng)對采煤機(jī)運行進(jìn)行判定,在需要時可發(fā)出動作調(diào)控指令,經(jīng)由數(shù)據(jù)通訊總線傳輸至采煤機(jī),達(dá)成對采煤機(jī)的遠(yuǎn)程調(diào)控。
2.3支架防碰撞技術(shù)
鑒于煤礦井下作業(yè)條件相對惡劣,地質(zhì)環(huán)境復(fù)雜多變,在回采作業(yè)過程中往往會伴生大量煤塵,使得回采面能見度較低,容易發(fā)生采煤機(jī)與支架的碰撞事故。針對此,在自動化控制系統(tǒng)中引入三維虛擬現(xiàn)實技術(shù),從而實現(xiàn)對支架碰撞的超前預(yù)警。三維虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用原理為在回采面液壓支架及采煤機(jī)周圍布設(shè)1圈碰撞包圍圈,用于感應(yīng)彼此距離,同時在虛擬軟件中對支架和采煤機(jī)兩設(shè)備三維模型的包圍圈相對安全距離進(jìn)行設(shè)定,作業(yè)時通過對包圍圈兩者相對距離的實時監(jiān)測,實現(xiàn)對兩者是否存在碰撞危險的判定。其作業(yè)流程示意圖如圖2所示。
2.4回采面找直技術(shù)
綜采面液壓支架在經(jīng)歷自動降架、移架和升架作業(yè)后,可能會導(dǎo)致回采面不再符合三平兩直的相關(guān)要求,同時考慮到綜采面及兩側(cè)巷道均為狹長形狀,內(nèi)部不僅分布有很多的各類綜采設(shè)備,同時地形也存在顯著的起伏,這使得回采面的找直難度大幅增加。針對這一難題,在綜采面所有液壓支架的相同位置布設(shè)1盞指示燈,并在回采面端頭布設(shè)攝像儀對支架方向圖像進(jìn)行抓取,在此基礎(chǔ)上再借助圖像處理算法對各支架指示燈進(jìn)行檢測,從而判定所有指示燈是否處于同一直線,并對偏離直線的指示燈位置進(jìn)行確定,從而計算出作業(yè)面支架所需推移的實際距離,實現(xiàn)回采面支架的自動找直。自動找直后綜采面布設(shè)見圖3。
2.5視頻拼接技術(shù)分析
伴隨光學(xué)檢測技術(shù)的不斷發(fā)展,井下專用礦井?dāng)z像儀的成像質(zhì)量不斷提升,這為順槽監(jiān)控中心遠(yuǎn)程控制設(shè)備更高質(zhì)量的作業(yè)提供了更加有力的技術(shù)保障。不過由于單個攝像裝置所能檢測范圍相對有限,簡單地通過多個窗口進(jìn)行同步顯示,不僅觀測效果不夠直接且容易造成作業(yè)人員的視覺疲勞。針對這一問題研發(fā)視頻拼接技術(shù),并應(yīng)用于井下視頻監(jiān)控系統(tǒng)中,從而確保監(jiān)測終端可對全綜采面進(jìn)行直接觀測,從而為遠(yuǎn)程干預(yù)操作提供直接參考。多路視頻的實時拼接系統(tǒng)運行流程示意圖如圖4所示,首先通過攝像裝置獲得多個待拼接的圖像,并通過廣角畸變進(jìn)行校正;然后針對相鄰圖像進(jìn)行特征點檢測和匹配,所得結(jié)果開展坐標(biāo)轉(zhuǎn)換后,開展圖像融合處理,獲得最終拼接完成的圖像。通過視頻拼接系統(tǒng)實現(xiàn)了井下多路支架視頻畫面的有效拼接展示,所得拼接畫面能方便作業(yè)人員對支架作業(yè)狀態(tài)進(jìn)行更加直觀的觀測,對于更好地保障井下作業(yè)安全性效果顯著。
3應(yīng)用效果分析
A礦3102綜采面處于井下二采區(qū),作業(yè)面走向長度250m,推進(jìn)長度1800m,上部頂板松散層厚度6~42.1m,主采煤層為3#煤,煤層傾角2°~5°,厚度均值4.1m,設(shè)計采高3.9m。通過在該綜采面應(yīng)用所設(shè)計自動化控制系統(tǒng),在確保井下生產(chǎn)作業(yè)有效開展的同時大幅減少了作業(yè)面人員數(shù)量,礦井綜合效益顯著提升。
4結(jié)語
綜采作業(yè)自動智能化發(fā)展是現(xiàn)代化礦井發(fā)展的必然趨勢之一。礦井管理者必須高度重視相關(guān)問題,在生產(chǎn)中組織專業(yè)人員開展積極研究,通過綜合運用多種新型現(xiàn)代化技能,構(gòu)建有效的綜采自動化控制系統(tǒng),實現(xiàn)對綜采設(shè)備的集中遠(yuǎn)程監(jiān)視和操控,確;夭勺鳂I(yè)效率的同時減少回采面人員數(shù)量,實現(xiàn)礦井綜合效益的提升。
參考文獻(xiàn):
[1]張保文.綜采自動化采煤技術(shù)的使用及分析[J].山東工業(yè)技術(shù),2019(2):92.
[2]拜志軍.綜采工作面設(shè)備集中控制應(yīng)用分析[J].能源與節(jié)能,2018(11):162-163.
作者:張彥明 單位:陽泉煤業(yè)集團(tuán)興峪煤業(yè)有限公司