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沙角C電廠事故順序記錄的通道組態(tài)分析及整改

時間:2022-08-06 10:55:55 電子信息工程論文 我要投稿
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沙角C電廠事故順序記錄的通道組態(tài)分析及整改

 摘 要 沙角C電廠3臺發(fā)電機組的S.O.E存在輸入信號路徑中間環(huán)節(jié)多,通道分配不合理,部分已定義的通道端子未接線,部分已定義的通道信號定值空缺,部分關(guān)鍵信號未引進S.O.E等問題。造成S.O.E未能對機組事故停機的事故分析提供明確有效的線索和證據(jù)。針對存在的問題,進行了相應的整改措施,如取消多余的中間環(huán)節(jié),補齊MFT全部始發(fā)條件,增加爐水循環(huán)泵跳閘信號,增加爐膛層火焰消失信號,增加重要輔機跳閘的始發(fā)條件等。實踐證明,改造后的S.O.E能準確地捕捉到事故停機的始發(fā)原因。

  沙角發(fā)電總廠C廠(以下簡稱沙角C電廠)工程全套引進技術(shù)設備,建設規(guī)模包括3臺額定功率為660 MW,最大保證出力為696 MW的亞臨界沖動凝汽式汽輪發(fā)電機組。其機組為目前我國最大的燃煤機組,具有參數(shù)高、系統(tǒng)復雜等特點,而且運行工作人員少,因此,事故順序記錄對于指導檢修人員及時排除事故顯得特別重要,并直接影響機組的商業(yè)運行。

1 S.O.E.的結(jié)構(gòu)及運行狀況

  沙角C電廠3臺機組均采用英國ROCHESTER公司生產(chǎn)的ISM-1型事故順序記錄儀,主要包括電源供電單元(FCU)、信號輸入端子板(ITP)、事故虜獲單元(ECU)、通信單元(CIU)、打印機和設備間相互連接用的同軸電纜及光纖等。每臺機組的S.O.E.提供信號輸入通道256個,已定義輸入通道255個,主要包括電氣保護信號、重要輔機運行狀態(tài)/跳閘狀態(tài)信號、電調(diào)部分的汽輪機跳閘的始發(fā)條件、鍋爐MFT始發(fā)條件和機、爐部分設備的運行參數(shù)等。在機組商業(yè)運行過程中,S.O.E.多次出現(xiàn)未能對機組的事故停機的事故分析提供明確有效的線索和證據(jù)的情況,延長了機組的消缺時間,影響了機組的安全、經(jīng)濟運行。

2 主要存在的問題

2.1 信號輸入路徑中間環(huán)節(jié)多

  沙角C電廠S.O.E.輸入信號基本上從最近距離的地方引進,造成信號輸入路經(jīng)中間轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié)增多,如鍋爐跳閘信號的S.O.E.輸入路徑為:FSSS→中間繼電器柜→DCS輸入端子→S.O.E.輸入端子。更合理的信號輸入路徑應為FSSS→S.O.E.輸入端子。由于信號輸入中間環(huán)節(jié)多,當通道定義為常閉接點輸入時,系統(tǒng)誤動作次數(shù)將會增加;當通道定義為常開接點輸入時,將增大系統(tǒng)拒動的可能性。這些都會影響S.O.E.提供準確的事故線索。另一方面,信號輸入中間環(huán)節(jié)多也增大了檢修人員對其它系統(tǒng)的維護難度。

2.2 通道分配不合理

2.2.1 引進了輔機在運行信號

  每臺機組的S.O.E.不僅引進了各臺凝結(jié)水泵、凝汽器抽氣泵、鍋爐給水泵、循環(huán)水泵、工業(yè)水泵已跳閘信號,而且引進了上述各輔機在運行的狀態(tài)信號,而絕大部分輔機的運行信號是無助于機組的事故分析的。

2.2.2 輸入信號重復

  對于6臺低壓加熱器、3臺高壓加熱器等,S.O.E.不僅冗余地引進了容器液位高異常信號(差壓開關(guān)送出),而且相對地引進了液位高異常繼電器已動作信號。相當于S.O.E.定義4個通道監(jiān)視同一容器的同一異常液位。

2.3 部分已定義的通道端子未接線

  2號機組S.O.E.輸入通道索引號為19~24,這6個通道分別定義為給水中間水箱水位非常低、公共服務氣壓力低、燃油箱液位非常低等,但端子板上均未接線。

2.4 部分已定義的通道信號定值空缺

  在255個已定義輸入通道中,現(xiàn)有的定值一覽表未能提供明確定值的共有36個,其中包括定子冷卻水出口溫度非常高、引風機軸承溫度高等。

2.5 部分關(guān)鍵信號未引進S.O.E.

  如S.O.E.只引進了一個爐膛壓力高差壓開關(guān)接點,而未引進爐膛壓力非常高(三取二信號,MFT始發(fā)條件)信號;只引進了汽包水位高I值和低I值的報警信號,而未引進作為MFT條件的汽包水位非常高(三取二綜合信號)和汽包水位非常低(三取二綜合信號)信號。

3 造成缺陷的原因分析

  造成缺陷主要有4方面的原因:

  a)工程建設采用總承包方式,承包方面為了節(jié)省設備開支,盡可能減少電纜鋪放長度,從而導致部分信號從附近機柜并接,造成信號輸入路徑中間環(huán)節(jié)多。

  b)由于工程建設分工是CE負責鍋爐島部分建設,GA負責機、電及公用系統(tǒng)部分建設,GA在機組S.O.E.通道分配上明顯未作全盤考慮,絕大部分通道定義給汽機及輔助系統(tǒng)、發(fā)電機及發(fā)變組,而鍋爐部分重要信號卻未能引進S.O.E.。

  c)監(jiān)理不力是以上2項既成事實的主要原因,而移交資料不齊全說明驗收工作有漏洞。

  d)部分主要輔機現(xiàn)在實際運行出力未能達到原設計要求,從而容易觸發(fā)事故停機,這是S.O.E.原設計點組態(tài)時未能充分考慮到的,使S.O.E.在這方面引進的信號不夠充足。

4 整改策略

  a)全面核實每個輸入信號的合理輸入路徑,取消多余的中間環(huán)節(jié)。

  b)補齊MFT全部始發(fā)條件:

1)增加爐膛壓力非常高信號,取自FSSS“三取二”綜合信號;

2)增加爐膛壓力非常低信號,取自FSSS“三取二”綜合信號;

3)增加汽包水位非常高信號,取自FSSS“三取二”綜合信號;

4)增加汽包水位非常低信號,取自FSSS“三取二”綜合信號;

5)增加一次風壓對爐膛壓力差壓低磨煤機全路信號,差壓信號取自FSSS。

  c)增加每臺爐水循環(huán)泵跳閘信號,信號取自電氣動力箱。

  d)增加爐膛層火焰消失信號,信號取自FSSS。增加層火焰消失信號,能為滅火事故分析提供正確的分析方向。

  e)增加部分重要輔機跳閘的始發(fā)條件:

1)增加每臺磨煤機密封風壓對冷風管風壓差低信號,取自FSSS,是跳磨煤機的條件;

2)增加每臺磨煤機的給煤機已停運信號,取自FSSS,是延時跳磨煤機的條件;

3)增加每臺給水泵跳閘的始發(fā)條件:包括潤滑油壓低,壓加級平衡管溫高,液力耦合器軸承溫度高,給水泵進出口差壓低等,信號分別取自給水泵保護回路和DCS。

5 結(jié)束語

  改造后的S.O.E.的通道分配合理、引進信號齊全。實踐證明,2號機組在1998年10月份小修期間實施S.O.E.改造后,對機組的每次事故停機,S.O.E.都準確地捕捉到始發(fā)原因,對機組安全、經(jīng)濟運行起到積極作用。1999年3月份1號機組小修期間又對1號機組的S.O.E.實施改造,同樣取得很好的效果。
 

作者:陳銳民 王敬光 寧立明 譚偉 

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