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汽修技師論文
淺談氣壓制動的故障原因及排除方法
一、摘要
本文通過介紹汽車制動不良故障的排除過程,闡述故障的成因并對由汽車制動系技術(shù)狀況性能所造成的故障進行拆檢分析,提出了此類故障檢修排除時的方法和要注意的事項。
關(guān)鍵詞:制動不靈;空氣壓縮機工作不良;剎車總閥;制動拖滯
二、前言
要確保汽車安全行駛并發(fā)揮其最佳的行駛性能,汽車必須制動可靠,而且保證汽車在任何時候制動系都要工作良好。汽車制動系制動不良故障,是一種較常見的故障。它包括制動失效、制動不靈、制動跑偏、制動拖滯等。它的存在,既給制動質(zhì)量帶來不同程度的損害,又給駕駛員帶來顧慮,及影響安全行車。如不徹底解決,就會有安全隱患,容易造成交通事故。
三、正文
(一)車輛行駛時出現(xiàn)制動不靈的故障
我單位曾經(jīng)有一臺長期跑遠途的國產(chǎn)氣壓制動貨車,在經(jīng)歷一段長時間運輸后出現(xiàn)制動不靈的現(xiàn)象,造成車輛不能正常行駛。
(二)造成汽車制動不靈故障的原因及分析
因為行車制動的作用是對正在行駛著的汽車作用一個阻力,以消耗汽車所蓄有的動能,使行駛速度降低,直至停車(即按照需要使汽車減速或在最短的距離內(nèi)停車)。根據(jù)實踐分析,造成車輛行駛制動不靈的故障有以下幾個原因:
1.制動系產(chǎn)生的壓縮空氣壓力不足
車輛由于儲氣筒不能儲存足夠的壓縮空氣,制動閥的供氣量不足;制動閥管路漏氣、氣路堵塞都會造成制動時制動系產(chǎn)生的壓縮空氣壓力不足。因為氣壓制動時駕駛員踏下制動踏板,制動控制閥打開,使儲氣筒到制動氣室之間的通道接通,令儲氣筒內(nèi)的壓縮空氣經(jīng)過制動控制閥進入了制動氣室,足夠的氣壓推動制動氣室推桿向外伸出,帶動制動調(diào)整臂轉(zhuǎn)動凸輪,凸輪轉(zhuǎn)動使制動蹄片張開壓緊至制動鼓上,從而使車輪制動。以上任一情況出現(xiàn),都可能令送到制動氣室的壓力下降。壓力不足,就不能推動氣室推桿向外伸出而使制動蹄片張開壓緊到制動鼓上,使車輪制動。
2.車輪制動器制動摩擦力矩下降
制動鼓與制動蹄片間隙不合適;制動蹄接觸面積太。恢苿犹闫|(zhì)量不佳或沾有油污;制動蹄片鉚釘松動;制動鼓失圓或產(chǎn)生溝槽;制動凸輪軸與軸套、制動蹄與支承銷軸等連接處生銹蝕死,或磨損嚴(yán)重造成松曠;制動蹄摩擦片磨損過。恢苿油馆嗛_度過大等都會令車輪制動器制動摩擦力矩下降。因為車輪與制動鼓相連是旋轉(zhuǎn)部分,制動蹄片與底盤相連是固定部分,制動時通過兩者接觸產(chǎn)生摩擦力矩,迫使車輪轉(zhuǎn)速減低。以上任何一個故障發(fā)生,都可能令摩擦力矩降低而使制動不靈。
(三)排除故障的措施和方法
根據(jù)以上原因,圍繞著制動不靈的問題,我反復(fù)查閱、研究了有關(guān)維修保養(yǎng)資料,并虛心向有經(jīng)驗的師傅請教,對逐個可能產(chǎn)生的原因進行檢查分析,對可能會發(fā)生故障的部位,采取由淺人深,先易后難的方法進行拆檢。
我首先檢查儲風(fēng)筒,看氣壓是否符合標(biāo)準(zhǔn)。起動發(fā)動機,檢查制動系的壓力表反應(yīng)情況,發(fā)現(xiàn)其充氣困難,充氣>3min才充到0.3MPa。這種情況有可能是空氣壓縮機有故障,也有可能是密封氣壓管路有泄漏,造成氣壓很難提高。我檢測發(fā)動機中速運轉(zhuǎn)時的氣壓,發(fā)現(xiàn)上升較慢,熄火后檢查氣壓,發(fā)現(xiàn)壓力快速下降超過標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值。當(dāng)即用皂水試漏,檢測無發(fā)現(xiàn)大的泄漏點,便把空氣壓縮機輸出接頭氣管拆出試驗,發(fā)現(xiàn)氣泵并沒有強烈的泵氣聲,而氣管也沒有明顯的氣從氣管口處倒流出來,表明空氣壓縮機工作不良或氣管可能被積炭堵塞。檢查空氣壓縮機傳動皮帶松緊度是否符合要求,又拆下空氣壓縮機,發(fā)現(xiàn)泵蓋內(nèi)大部分被積炭蓋著,氣門口亦都有積炭堵著。清除積炭后裝回泵蓋及附件試驗,發(fā)現(xiàn)效果比以前有改進,空氣壓縮機有明顯的泵氣聲,工作效果良好,然后把空氣壓縮機的輸出接風(fēng)喉接緊繼續(xù)起動發(fā)動機,將總閥前的每一段管路逐段松開試風(fēng)量,再加以徹底清除堵塞管道上的積炭。通過以上操作,使發(fā)動機起動后,氣壓很快可以達到490kPa以上。我根據(jù)踏下制動踏板后氣壓下降值來判斷故障,發(fā)現(xiàn)氣壓下降正常,但在放開腳踏板后,排風(fēng)閥的排氣量不足,當(dāng)即解體檢查剎車總閥,發(fā)現(xiàn)進氣閥閥膠有明顯溝槽的現(xiàn)象,排風(fēng)閥閥膠發(fā)漲關(guān)閉不嚴(yán),經(jīng)更換裝復(fù)好后,再適當(dāng)調(diào)整排風(fēng)閥,然后我又把后車輪里制動蹄片和制動鼓之間的間隙適當(dāng)調(diào)整到最佳位置,使之不會有拖滯的狀況。并且檢查前后四輪制動氣室推桿伸出行程是否達到規(guī)定值,前輪推桿行程應(yīng)為15~35mm,后輪推桿行程應(yīng)為20~40mm。不料在檢查調(diào)整的過程中又發(fā)覺左右車輪制動氣室推桿外張費力,緩慢且不夠靈活。拆開制動氣室進氣管即有空氣排出,證實氣管接頭無堵塞,而閥膠又無穿漏,說明產(chǎn)生此現(xiàn)象的原因,可能在一級保養(yǎng)的過程時潤滑不夠認(rèn)真徹底,或長時間失去潤滑脂而使凸輪軸與襯套銹蝕,造成推桿推力困難行程少,故此,將車輪頂起,隨后轉(zhuǎn)動車輪試踏下制動踏板,果然車輪不是即停而是緩慢停下來,證明凸輪軸失去了作用。當(dāng)即把左右輪和制動凸輪推桿拆下清銹加以潤滑、調(diào)整,并且將整個制動輪鼓清潔一千二凈,以及檢查制動蹄的回位彈簧拉力情況,從直覺看彈簧已經(jīng)被銹蝕了許多,用新舊彈簧對比確認(rèn)彈力和粗細都有差別,所以更換新件。換上新后,這一故障排除了。經(jīng)過試車檢驗,該車原剎車不靈的故障被排除,但新的矛盾又出現(xiàn)。由于事先將前后四輪都調(diào)整了一遍,經(jīng)過后來其他方面修復(fù)和調(diào)校后,又改變了原有調(diào)好的配合,產(chǎn)生了后右輪剎車拖滯的情況,造成車輛剎車時有跑偏現(xiàn)象。造成此現(xiàn)象的原因有:制動鼓與摩擦襯片的間隙過;制動蹄與支承銷銹滯或蹄的回位彈簧拉力達不到要求;制動鼓失圓等。拆后右輪制動鼓檢查,我發(fā)現(xiàn)制動鼓內(nèi)軸承平面與后橋半軸套管之間磨損過量,造成轉(zhuǎn)動鼓時,鼓邊圓周與沙擋邊緣拖刮發(fā)熱,制動蹄內(nèi)邊緣亦有被制動鼓內(nèi)部拖刮過的痕跡。為以最小成本收復(fù)此故障,我采用墊介子方法,將軸承加厚來補充軸與軸承之間的空隙,這樣可以將制動鼓向外移,避免有拖刮的現(xiàn)象。同時,我發(fā)現(xiàn)右后輪支承銷與孔的配合間隙因磨損增大,而影響蹄與鼓的靠合,還會引起制動蹄下部制動作用遲緩,即踩剎車時未能及時張開或張開后又未能及時回位,導(dǎo)致剎車拖滯或不靈,我讓人在踏下制動踏板之前,用兩扁形鐵棒撬著制動沙擋內(nèi)邊緣,可以直接看到凸輪張開時兩蹄位移不同,這一現(xiàn)象引起制動力不均衡或增長遲緩,所以緊急制動時不能及時將車剎住。于是我把新的套筒配合支承銷裝到原位置,當(dāng)剎車襯片與制動鼓配合上無發(fā)現(xiàn)問題后,我再進行一次全面調(diào)整,使其達到最佳配合間隙,令蹄片張開時外圓與鼓內(nèi)圓同心。調(diào)整的過程基本上先將凸輪推桿蝸輪逆時針旋轉(zhuǎn)到將蹄片與制動鼓貼緊為止,再把2支承銷螺母松開,另外在支承銷任意一端作記號向左右旋轉(zhuǎn)到抵住,然后把它分別旋到左右之間的正中位置,再繼續(xù)調(diào)整蝸輪推桿,試看是否還可以將兩蹄盡量向制動鼓緊靠接合。如若還存在間隙,用上述步驟多次反復(fù)調(diào)到蝸輪完全抵死為止,最后將支承銷鎖緊螺母擰緊,將蝸輪推桿松到2~3響,從而使蹄片與制動鼓脫離接觸,形成合適的配合間隙。
根據(jù)原理分析,制動跑偏主要是汽車的左右兩邊車輪制動力不等造成。造成的原因有:襯片材料左右不一致;表面加工質(zhì)量不夠一致;兩分泵管路技術(shù)狀況不一致;凸輪左右轉(zhuǎn)動阻力不一致;制動鼓直徑、加工質(zhì)量不一致;左右輪胎花紋、氣壓不等。懸架、車橋、車架變形等也會發(fā)生制動時跑偏。經(jīng)檢查,其他的原因無發(fā)生,只是制動蹄襯片存在不少泥污,表面有些硬化的現(xiàn)象。我干脆用光皮機對制動蹄片進行鏜削修復(fù)。在拆下輪鼓前,我先把鍋輪調(diào)整推桿凸輪抵住,再反方向旋轉(zhuǎn),觀察在幾響之下輪鼓才會流動自如。拆下輪鼓裝上光皮機,使制動蹄片的曲率大于原制動鼓曲率,這樣可避免出現(xiàn)制動襯片中腰頂死的情況。經(jīng)鏜削裝復(fù),試車,這臺車制動恢復(fù)正常,符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
(四)結(jié)論
采取以上一系列的方法和步驟,終于將我單位的這臺車制動不靈的故障修復(fù)好了,由此得出結(jié)論,造成這一故障的原因是多方面的,既相互獨立又相互關(guān)連著。只要有一故障未排除,調(diào)校好其他部位配合,在這一故障排除后調(diào)校好的其他部位可能又會出現(xiàn)失準(zhǔn)情況。所以在修復(fù)制動系故障時,我們需要細心進行反復(fù)多次的試驗和調(diào)校。
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